笔者日前从铁厂生产车间了解到,在过去的一年里,各生产车间组织员工挖掘潜力,用自制、修旧、改造这三招,将降低成本落实到工作中。
“修旧”延寿命
炼铁车间维修班根据零部件状态,把它们分别放置于“直接使用”和“待修使用”两个区域。维修工们在废物利用、回收复用上下功夫,在旧材料里“淘宝”、对废旧备件组合修复已经成为新常态。
这不,由于更换下的同一管道的阀门型号相同,部件也都相同,维修班的员工就把以前更换下的阀门全部拆开,进行“取长补短”式拼装,把没有损坏的零部件重新组合修复,装配出合格的、新的阀门备件。前三季度维修组装出5个合格阀门,不仅延长了阀门的使用寿命,而且可节约备件材料费用20万多元。
炼铁维修班的员工们用相同的办法,对铸铁机滚轮进行组装,同样延长了滚轮的使用寿命,节约了备件材料费用。
发电车间在搞好设备点检,生产稳定运行的前提下,修复了两个D500煤气电动调节阀,节约费用3万多元。
“自制”节费用
在环保治理水平提升攻坚战中,烧结机机尾除尘改造是重点工作之一。为了在较短时间内完成这项工作,厂部及早进行了设备采购的招投标,结果,报价最低的是50万,并且是“一口价”,没有商量的余地。
为了降低成本,厂部当即决定,除尘设备图纸由技术科设计,交给机修车间加工。接到加工任务后,在时间紧、加工量大的情况下,机修车间全体总动员,停止休班,全力投入加工制作中来。设备加工完成后,在烧结、运输等单位协助下,机修车间又在规定的时间内,进行了设备安装。除尘设备投产后,达到了预期目的。
从加工到安装,一直到投入生产,烧结机机尾除尘一共投资18万多一点,比外委节约开支30多万元。
去年年前三季度,铸造车间在完成配重生产任务的同时,加大了自用件的生产力度,共生产铸钢模、滚轮等2872件,在生产这些自用件时,车间几乎都安排夜间用电谷时段生产,仅电费就节约10多万元。“我们力争多干一些,一年下来节约的备件费用就非??晒?。”铸造车间员工王国强高兴地说。
“改造”省资金
“能自己多干一点,就多省一点,过日子就得要精打细算。”这是铁厂车间员工的“降本格言”。
在去年8月底开始的环保治理工作中,有好多地面需要铺砖硬化改造,这块活,如果由外委来干,就要付出一大笔人工费、材料费。为了节省这部分开支,厂部决定炼铁、烧结两个车间来完成。员工们迅速转变角色,当起了“泥瓦匠”,他们分工合作,有的清理地面,有的搬运砂石,有的铺砖,先后共铺砖3万多块,圆满完成了铸铁机东侧、原料场周边的铺砖硬化任务。
原料场地进行环保改造,周边要安装抑尘墙,总长度有200多延长米。厂部也没有外委这块工作任务,而是交给发电车间干。车间进行了任务分工,明确了工作标准,由一名副主任带队,在规定的时间内,按要求完成了工作任务。
简单的改造工作干得好,相对复杂的改造任务也能承担起来。发电车间员工对汽机热水井水位控制进行改造,由原来的异地玻璃管监视改造成就地电子控制,避免了水井缺水汽机凝结泵不工作造成汽机真空下降的故障。
今年,铁厂各生产车间鼓足了劲头,决心通过努力工作,打好成本攻坚战,为企业再做新贡献。
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